油中带水问题提出
评价一个电厂运行工作的曲直,安全问题是首要的一个问题,那么汽轮机安全运行的曲直,油系统釉祓着极为关键的作用。汽轮机的油系统负担着机组的光滑、冷却和调快系统执行机构的沉要工作。
很多电厂汽轮机运行一段功夫以来,发现机组的油系统中含水量严沉超标。经化学人员化验,因油中含水,酸值由原来的0.016KOHmg/lOg增大到0.02-8KOHmg/lOg,粘度增大到32mm'/s,破乳化度达到17分钟。由于油质恶化,调快系统油动机等处严沉锈蚀,调快系统卡涩,增减负荷的操作不活络,机组带不满负荷。
光滑油的光滑和换热机能受到严沉影响,轴瓦乌金磨损严沉,光滑油压低,温度升高,机组的振动加大。除此之表。在运行中必须每天用滤油机滤油,厂用电和机物料亏损大大增长;每天都能从油箱底部放出大量积水严沉时一天竟能放出数桶水,由于油中带水,已经严沉威胁了机组的安全经济运行。
油中带水问题分析
油中带水是怎么形成的呢?首先我们来诠释一下:高温高压的蒸汽从汽轮机前部进入汽轮机,向后膨胀做功,带头发电机发电。少量蒸汽就沿着间隙向前渗漏,由于汽轮机的轴与轴封之间有一部门间隙到前轴承箱内。与其中的油混合在一路,这样就形成了油中带水。
油中带水问题原因有以下几点
主汽门、隔离门、调快汽门的一级滋汽接向均压箱,均压箱的汽源压力过高,轴封送汽的压力就比力高,使蒸汽容易沿着轴封间隙渗漏到前轴承箱内,造成油中带水。
前汽封的一级溢汽至抽汽管路的压差比力幼,滋汽的排汽不畅,造成向油中渗漏;轴封加热器的抽空气管较细(DN20),抽汽成效较差。轴封加热器的压力为正压,形不成对汽封滋汽的抽吸作用,使蒸汽容易向轴承箱内渗漏;汽封送汽没有节造总门和后汽封的节造门,前后汽封的送汽量不好调整,造成滋汽向前渗漏,形成油中带水。
均压箱的自力式压力调节阀应该可能自动调节均压箱的压力,使均压箱的压力不致过高,但现有的调节阀已锈蚀,不能正确地调节压力,另表,均压箱的选型偏高,造成压力偏高。
NO.3造度不健全
没有造订对均压箱压力调整领域和前后汽封冒汽量的查核指标,这样一部门责任心不强的工人不能实时调整均压箱的压力和前后汽封冒汽量,使前汽封的溢汽向油中渗漏。
解决规划
NO.1对汽封系统进行刷新
原主汽门、隔离门、调快汽门的一级滋汽引至轴封加热器,将二级溢汽引到均压箱,使均压箱的汽源压力降低,从而使汽封的供汽压力降低。
前汽封的一级溢汽和三级滋汽引至凝汽器,使其结尾处于负压状态,增大抽吸作用;将轴封加热器的空气管加粗(DN50),增大轴封加热器的负压,使溢汽容易排出;增设汽封供汽的节造总门和后汽封的节造门,使供汽量易于调整。经过这样的刷新以来,汽封系统就较为合理了。
NO.2 检建均压箱及压力调节阀
调整调压阀的压力调节领域;均压箱的进水门更换,使减温水量的调节幅度加大;均压箱主蒸汽母管的进汽门检建,预防蒸汽向均压箱内渗漏;将均压箱的压力、温度表进行校验,保障均压箱压力、温度的正确性。
NO.3 造订新的造度
划定将均压箱的压力严格节造在0.103-0.13MP之间,汽封冒汽量以微冒为限,不允许超标。
总结
经过以上一系列的措施,经一段功夫的运行检验:我们会发现油中带水问题得到了彻底的解决,透平油的化验指标合格,调快系统、光滑系统经检建后复原正常,油箱底部无积水存在,不再出现光滑负荷的景象,机组的安全性有了靠得住的保障,;问骷。